自制台钻升降结构 台钻结构图解
古语有言:“工欲善其事,必先利其器。”众所周知,原配的台钻工作台面积着实有限,特别是在加工大型物件时显得捉襟见肘。只要思想不受限制,解决问题的方法总是层出不穷。开始我们的改造之旅吧……
精确的尺寸如下:长540mm,宽300mm,高76mm。选用24mm的多层板作为台面和的材料,经过精心制作,成品呈现眼前。
原设计尺寸为长600mm宽300mm,但手头有一块边角料,其尺寸为长540mm宽300mm,正好可以派上用场,这样既节省了材料,又无需寻求整块板材。在多层板的中线左右各150mm的位置开槽,以便安装滑槽。采用吴新双层导轨配合修边机正装系统进行开槽作业,如此一来,槽的尺寸精确无误。多亏了修边机正装系统上的铜柱螺栓微调功能,使得整个操作更为精准。
将多层板的工作台与台钻原配工作台的中线对齐,用记号笔标出预埋螺母的位置。然后,用电钻打孔,再利用内六角扳手将预埋螺母拧入孔内,完成固定工作。
通过螺栓将多层板工作台稳固地固定在原有工作台上。接着,用钻头尖标记出中心位置并取下多层板。在距离中心位置前后左右各50mm处画正方形框线,再运用吴新双层导轨配合修边机正装系统,铣出深度为15mm、长宽为100mm的槽,以作为安装垫板之用。前后尺寸的控制依赖双层导轨上的限位,而左右尺寸则由修边机正装系统掌控。因修边机功率较电木铣小,故每次进给尺寸需谨慎把控,需有耐心,细水长流终成大事。
由于扩大了工作台的长度,原有的升降把手无法使用,因此特别制作了一个新的升降把手,以控制台面的升降动作。
接下来是制作的步骤。对于尺寸较小的板材,我习惯使用吴新的3D安全推把,让手指远离飞速旋转的锯片。调整滑槽的安装位置,使其与台锯和锯片的高度相匹配,这样便可轻松完成锯切工作。完成假组后,涂抹木工胶并使用自攻螺丝固定,便制作完成。为了方便取出垫板,在中心位置开一个直径25mm的孔,通过手指穿过此孔可轻松将垫板顶出,便于更换。
安装滑槽限位和台面压板,至此,整个改造工作圆满结束。